1 廢水水質及排放標準
桂林某啤酒有限公司目前生產能力為25×104 t/a,噸啤酒產生廢水量為7~8m3,排放廢水量為6500 m3/d。廢水經處理后,要求達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準,其主要水質指標見表1。
表1 廢水水質及排放標準 |
項目 |
CODCr(mg/L) |
BOD5(mg/L) |
SS(mg/L) |
pH |
原水 |
1500~3000 |
800~1600 |
250~1200 |
5~11 |
排放標準 |
≤100 |
≤30 |
≤70 |
6~9 |
注:該廢水中的酵母、酒糟經過回收和綜合利用,故COD、BOD含量降低。 |
2 主要構筑物及設備
①UASB池:由原有的水解/酸化池改造而成,容積負荷為8.7 kgCOD/(m
3·d),水力停留時間為7.0 h,設計水量為6500m
3/d,有效容積為1 870m
3。共分12組并聯運行,每組的有效尺寸為13.3 m×8.5 m×5.5 m。三相分離器采用南開大學環境科學與工程學院的專利技術制造。
?、赟BR池:即原有的SBR池,其進水包括UASB池出水、低濃度廢水以及鍋爐房排水。SBR池的污泥負荷為0.17 kgBOD/(m
3·d),周期T為12 h。其中,進水時間為4 h,曝氣時間為6 h(曝氣從進水結束前2 h開始),沉淀時間為2 h,排水時間為1 h,閑置時間為1 h(有時視水量而變化)。SBR池的COD去除率達95%,出水的COD濃度≤20~30 mg/L。SBR池分3組交替進水,每組的有效尺寸為38.4 m×16 m×5.4 m。采用螺旋式曝氣器,每個曝氣器的服務面積為1.5m
2,共297個。構筑物一覽表見表2。
表2 構筑物一覽表 |
構筑物 |
結構 |
尺寸(m) |
數量 |
設計運行參數及備注 |
集水井 |
鋼混 |
¢5×4.6 |
1 |
|
集水池 |
鋼混 |
8×3.2×3.4 |
1 |
|
污水泵房 |
磚砌 |
6×8×4 |
1 |
|
UASB |
鋼混 |
13.3×8.5×5.5 |
12系列 |
停留時間為7 h |
SBR |
鋼混 |
38.4×16×5.4 |
3系列 |
運行周期為12 h |
污泥濃縮池 |
鋼混 |
2.8×2.8×3.3 |
3 |
梯形漏斗深為1.5 m |
鼓風機房 |
磚砌 |
19.5×6×5.5 |
1 |
R363型羅茨鼓風機 |
污泥脫水機房 |
磚砌 |
16×9×4.3 |
1 |
DYB—XB型帶式壓榨脫水機 |
3 工藝流程
保留原有的SBR工藝,將水解/酸化反應池改造成UASB反應池的過程中,同時實行清污分流,將冷卻水直接排放,高濃度廢水先經過UASB池處理,出水再與低濃度廢水混合進入SBR反應池。整個工藝流程如圖1所示。
4 實際運行效果
4.1 UASB的啟動
啟動過程經歷了污泥活性恢復、提高負荷和滿負荷進水三個階段。啟動于2000年5月開始,從成都污水處理廠運來80 t厭氧消化脫水污泥,采用邊用廢水對泥餅進行溶化、稀釋、攪拌,邊向UASB池內泵入的方式完成接種污泥的投放。緊接著開始進水,直到池子被充滿(三相分離器開始出水為止)。大約靜置1 d以后,UASB開始產氣,說明厭氧污泥的活性開始恢復。此后根據UASB出水的pH值和揮發酸(VFA)濃度的變化,逐步增加進水量,直至達到滿負荷。
啟動過程到2000年11月中旬結束。在此期間,不同進水量下的處理效果見表3。
表3 不同進水量下的UASB處理效果 |
進水量(m3/d) |
進水COD(mg/L) |
出水COD(mg/L) |
去除率(%) |
600 |
1156.0 |
317.4 |
72.0 |
1000 |
1795.0 |
673.2 |
62.4 |
2000 |
2448.0 |
832.0 |
66.0 |
2500 |
1572.9 |
701. |
55.4 |
3000 |
1739.9 |
613.7 |
64.7 |
3500 |
1256.4 |
405.9 |
67.7 |
5000 |
1971.4 |
459.9 |
76.7 |
4.2 運行情況
由于廠區占地有限,UASB之前未設調節池,進水COD濃度、pH值當天之內波動很大。在較強的沖擊負荷下,UASB出水有時帶出一些絮狀污泥,使其COD增高,在一定程度上影響了出水水質,但從總的運行來看,UASB具有較強的抗廢水沖擊能力,處理效果穩定,出水COD(混合液)一般在500 mg/L左右,pH在7左右。2001年6月6日對UASB進行了24 h連續監測,所測數據包括進、出水COD濃度、pH值,其中出水COD分別測混合液和上清液兩種水樣。圖2、3分別為UASB進、出水COD和pH值的24 h變化曲線。
UASB正常運行后,厭氧出水和鍋爐廢水混合后的COD濃度比以前大大降低,但水質波動仍然很大(COD濃度在400~1 200 mg/L之間)。盡管如此,SBR的出水COD濃度始終保持在20~40 mg/L之間。從實際運行來看,該系統經過改造后,SBR反應池運行更加穩定,出水水質較好。圖4為SBR反應池進、出水COD濃度的變化情況,整個系統監測結果見表4。
表4 運行監測COD值(日平均值)mg/L
表 |
采樣日期 |
UASB |
SBR |
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
5月5日 |
903.2 |
210.5 |
582.3 |
20.0 |
5月6日 |
1781.1 |
459.1 |
657.4 |
24.3 |
5月7日 |
1971.4 |
791.8 |
1169.1 |
26.3 |
5月8日 |
1660.4 |
450.1 |
1178.1 |
25.6 |
5月9日 |
1832.5 |
521.4 |
1110.3 |
27.2 |
注:UASB出水有時帶泥,使所測數值過高。 |
由表4可以看出,滿負荷運行期內,UASB的COD去除率為70%~75%,SBR的COD去除率>95%,排放水各項指標均滿足設計標準。
5 分析及總結
將UASB和SBR兩種處理單元進行組合,所形成的處理工藝突出了各自處理單元的優點,使處理流程簡潔,節省了運行費用,而把UASB作為整個廢水達標排放的一個預處理單元,在降低廢水濃度的同時,可回收所產沼氣作為能源利用。同時,由于大幅度減少了進入好氧處理階段的有機物量,因此降低了好氧處理階段的曝氣能耗和剩余污泥產量,從而使整個廢水處理過程的費用大幅度減少。采用該工藝既降低處理成本,又能產生經濟效益。
5.1 沼氣回收
UASB池正常運行后,每天產生大量的沼氣,將其回收作為熱風爐的燃料,可供飼料烘干使用。UASB去除COD達7 500 kg/d,以沼氣產率為0.5m
3/kgCOD計算,UASB產氣量為3 500m
3/d(甲烷含量為55%~65%)。沼氣的熱值約為22 680kJ/m
3,煤的熱值為21 000 kJ/t計算,則1m
3沼氣的熱值相當于1 kg原煤,這樣可節煤約4 t/d左右,年收益約為39.6萬元。
5.2 減少處理費用
①節約廢水處理費用
SBR池設計能力為6 500m
3/d,原實際處理水量為4 000 m
3/d,由于原工藝(水解酸化+SBR工藝)短路,相當于原水直接進入SBR池,使其運行周期達12 h后出水才得以達標排放。隨著啤酒年生產能力的提高,廢水處理量也相應增加,原工藝的SBR池處理量要達到設計值(6 500m
3/d)并達標排放,必須增加曝氣時間。現工藝經改造后,UASB(取代原水解酸化池)作為整個廢水達標排放的一個預處理單元,削減了全部進水COD的75%,從而降低后續SBR池的處理負荷,使SBR池在廢水處理量增加的情況下,運行周期同樣為12 h,廢水也能達標排放。也可以說,耗電量并沒有隨廢水處理量的增加而增加。同原工藝相比較,每天實際節約1 500~2 500 m
3廢水的處理費用,節約能耗約21.4 萬元/a。
?、诠澕s污泥處理費用
該公司廢水經過UASB處理后,75%的有機物被去除,使SBR處理負荷大大降低,產泥量相應減少。按原來的工藝計算,產泥量達17 t/d(產泥率為0.3 kg污泥/kgCOD,污泥含水率為80%),而目前產泥量只有5 t/d(含水率為80%)左右,只有改造前的1/3,污泥處理費用大大減少,節約污泥處理費用約為20元/a。